在工业生产中对水质要求较高的领域,杜邦MB20混床凝结水精处理树脂起着非常重要的作用,其产水电阻率是衡量水质的重要指标。当产水电阻率下降时,意味着水质恶化,可能对生产过程产生很多不利影响,那导致产水电阻率下降的原因以及处理方法是什么呢?本文将为您详细介绍。
产水电阻率下降的原因
树脂污染
有机物污染:水源中的有机物,如腐殖酸、富里酸等,会吸附在树脂表面或进入树脂内部,占据离子交换位点,阻碍离子交换反应。
金属离子污染:铁、铜等金属离子在水中以离子态或胶体态存在,容易与树脂发生化学反应,形成难以去除的金属络合物,导致树脂中毒。若凝结水中铁离子超标,经过混床后,树脂表面可能出现铁锈色,产水电阻率明显下降。
胶体污染:水中的胶体物质,如硅胶体、氢氧化铝胶体等,具有较大的比表面积,能吸附在树脂颗粒表面,堵塞树脂孔隙,降低离子交换效率,进而影响产水电阻率。
树脂老化
随着使用时间的增加,树脂在反复的离子交换过程中,其结构会逐渐遭到破坏,交换基团减少,交换容量降低。
操作不当
反洗效果不佳:反洗的目的是去除树脂层中的杂质和破碎的树脂颗粒,使树脂层松动。若反洗强度不够、时间不足,杂质会残留在树脂层中,阻碍水流通过和离子交换,引起产水电阻率下降。
设备故障
水流分布不均:混床内部的布水装置损坏或堵塞,会使水流在树脂层中分布不均匀,部分树脂无法充分参与离子交换,出现偏流现象,导致整体产水电阻率下降。
树脂泄漏:混床的水帽破裂、滤网损坏等情况,会造成树脂泄漏。树脂量减少,交换容量降低,产水水质变差,电阻率随之下降。
处理方法
针对树脂污染
有机物污染处理:采用碱性氯化钠溶液对树脂进行清洗,一般用10%的氯化钠和2%-5%的氢氧化钠混合溶液,以适当流速通过树脂床层,可有效去除有机物。
金属离子污染处理:对于铁污染,可用10%的盐酸溶液浸泡或循环清洗树脂;对于铜污染,可采用0.5%-1%的EDTA溶液进行处理,将金属离子洗脱下来。
胶体污染处理:增加预处理工艺,如在混床前设置超滤装置,拦截胶体物质。若已发生胶体污染,可采用空气擦洗结合反洗的方法,去除树脂表面的胶体。
应对树脂老化
当确定是树脂老化导致产水电阻率下降且无法通过常规方法恢复时,应及时更换部分或全部树脂,以保证系统产水水质。
规范操作流程
优化再生工艺:严格按照树脂的再生要求,精确控制再生剂用量、浓度、再生时间和流速。
加强反洗操作:根据树脂的特性和运行情况,合理调整反洗强度和时间,确保反洗效果。
修复设备故障
定期检查混床的布水装置、水帽、滤网等部件,发现损坏及时修复或更换。若布水装置堵塞,应进行清理;若水帽破裂,需更换新的水帽,保证设备正常运行,避免因设备问题导致产水电阻率下降。
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